
5月10日,在第4個“中國品牌日”來臨之際,公司總部坐落于鄭州市經(jīng)開區(qū)的中鐵工程裝備集團有限公司對外部公布國產(chǎn)盾構/TBM主軸承減速機工業(yè)成功成果,對剛才通過試驗檢測的第一批國產(chǎn)化6米級盾構主軸承、減速機深入開展了呈現(xiàn),這意味著我國盾構核心部件國產(chǎn)化獲得新的重大進展。
主軸承,有全斷面隧道掘進機(簡稱“盾構機”)的“心臟”之稱,承擔著盾構機運行歷程的關鍵性載荷系數(shù),是刀盤驅動系統(tǒng)的核心部件,作業(yè)所處自然環(huán)境十分不好。因為盾構機在掘進歷程中會面臨著各種各樣比較復雜的地質(zhì)構造,盾構機主軸承要承擔高速運轉、極大載荷系數(shù)和強烈溫升。因技術難度高,主軸承是掘進機所有的部件中實際價值最大的。
在既定施工段,若盾構機主軸承產(chǎn)生問題,深入開展現(xiàn)場維修或更改十分難(還要把機械設備從地底刨出來),甚至是不可行。這需要主軸承不可出任何的問題,掘進機制造廠商寧愿出高價,選取配置很高的可靠性的國外大品牌主軸承。
長久以來,因為生產(chǎn)制造技術工藝比較復雜、原材料性能需要高、設計理論不成熟等緣故,我國盾構機用主軸承長期依賴進口。民族盾構什么時候才可以為安裝上中國“芯”,成為了盾構技術人員最急切的期盼,更是民族高端裝備的時代之問。14年5月10日總書記視察中鐵裝備時談到“三個轉變”決定性論述,關鍵性部件國產(chǎn)化成為了提升民族工業(yè)水平的決定性突破口。
為這件事,15年7月24日,中鐵裝備聯(lián)合國內(nèi)主軸承、減速機技術工藝優(yōu)勢企業(yè)——洛陽LYC軸承有限公司和鄭州機械研究所,成功申報工業(yè)轉型升級國家強基工程,承擔盾構/TBM主軸承、減速機工業(yè)成功平臺項目建設,深入開展國產(chǎn)主軸承、減速機關鍵技術研究及工業(yè)性成功,向著“時代之問”發(fā)起攻堅。
在主軸承技術研發(fā)方面,中鐵裝備結合盾構TBM主軸承使用工況,對主軸承的設計構思、生產(chǎn)制造關鍵技術深入開展研究,突破了盾構主軸承關鍵性設計構思、盾構主軸承材料與熱處理、盾構主軸承精密零件加工及檢測等技術工藝,研制開發(fā)了2種型號規(guī)格的6-7米級盾構主軸承。在減速機研制開發(fā)方面,深入開展了盾構用高功率密度行星減速機的研究,突破了盾構TBM減速機集成設計構思及抗疲勞先進制造技術,研制開發(fā)了2種型號規(guī)格的盾構用行星減速機。與此同時還聯(lián)合變頻器和液壓泵廠完成了HF650系列主驅動風冷變頻器及排量500毫升每轉的液壓泵研制開發(fā)。
盾構/TBM主軸承減速機工業(yè)成功平臺坐落于中鐵工程裝備集團鄭州基地,成功平臺于2018年6月完成生產(chǎn)制、組裝、調(diào)試,通過充分調(diào)研及論證,于2018年7月12日正式逐漸開始測試,借助空載測試、均載測試和加速測試三個階段,二零一九年6月30日成功完成主軸承、減速機10000h等效壽命試驗,使用的狀態(tài)保持良好,各類參數(shù)指標運轉正常。國產(chǎn)系列主驅動變頻器和500排量液壓泵性能穩(wěn)定,系統(tǒng)可靠性較高。
今年4月,借助對主軸承和減速機內(nèi)部成功完成檢驗,評審專家一致認可測試平臺的加載方法和測試結論,一致認為使用于地鐵盾構機的國產(chǎn)系列主軸承、減速機相關性能達到標準規(guī)定和標準規(guī)定,意味著中國盾構/TBM核心部件國產(chǎn)化過程取得新的巨大進發(fā)展,可有效降低對進口部件的依賴。